自集团降本增效行动的号角吹响以来,各公司迅速响应,积极作为,屡次召开“降本增效”钻研会,对各项推动执行规划进行互换钻研,并成立专项工作组,系统策动和组织推动降本增效各项工作行动落实落地。各分厂、出产单元缜密结合出产现实,创新思路,精益治理,从轻微之处着手,将降本增效贯通各项工作中,通过优化出产流程、加强设备守护、提升员工技术水平等一系列行动,深刻挖掘降本提质增效的潜力。

提高炼钢转炉一倒合格率、终点碳合格率是炼钢工序提升产品质量、降低合金亏损、提升金属收得率的关键工作,也是降低炼钢工序成本过程中攻关的主题。同时,提高转炉一倒率也是提高转炉出产效能的直接步骤,还能有效降低耐火资料的亏损,有利于转炉炉龄提升。河北荣信钢铁有限公司炼钢厂通过对关键数据进行梳理后发现,溶剂料均值在周边钢厂中属于比力优良的水平,但是合金、钢铁料亏损偏高,通过数据对比发现,转炉的出钢碳和一倒率显著偏低。为降低亏损,节约成本,炼钢厂成立攻关幼组,发展提高转炉一倒率课题攻关。幼组以厂长刘国军为组长,造订了具体的活动打算,并设立一倒率达到80%的指标。

攻关幼组从人机料法环五方面对转炉一倒率低的原因进行分析,共分析出铁水硅高、炉容比幼、铁耗节造不不变等九条成分。经过对九条成分的现场查抄,逐一排除了六项非重要原因。最终确定人员操作技术差、炉容比幼、操作步骤不尺度是影响转炉一倒率的重要原因。

攻关幼组秉承“带着问题学、带着成就回、带着步骤干”的信想,找步骤、破难题,针对人员操作技术差的问题,出产技术副厂长姚永强造作了转炉基础知识培训课件,组织整个炉长、摇炉工进行喷溅节造和脱磷理论基础知识培训;组织三班人员进行班后复盘会,由炉长、摇炉工拿出班中操作最好的一炉,分享成功经验;拿出最差的一炉分析存在的问题,其他人员共同参加分析,汲取成功经验和失败教训;在会议室设立转炉关键指标看板,并每天更新,方便整个操作人员对照先进,查找不及,致力提高。

针对炉容比幼的问题,攻关幼组凭据理论推算,并结合周边吨位一致转炉的装入情况,决定依照炉容比0.96左右节造转炉总装入量,并造订了《关于转炉执行尺度装入造度的划定》,下发至职工手中深刻进建。
针对操作步骤不尺度的问题,炼钢厂全面订正了转炉操作尺度和作业领导书;在现场建设入炉物料数据对照表、枪位节造表,为操作人员提供参考,便于统一操作;还通过发展培训活动、现场盯办等步骤,督促操作人员严格执行尺度化操作。
经统计,通过对上述改善措施的强化推动,在维持转炉脱磷率、终点碳可控的基础上,转炉喷溅率大幅降落。因转炉喷溅率大幅降落,大大削减了加料压喷对火焰的影响,也减缓了炉口积渣增长速度,越发便于炉口算帐,保障操作人员可能观察火焰变动。通过这些过程的改善,转炉一倒率显著提升,目前已提高到85%左右。
通过提高转炉一倒率,钢铁料亏损、合金单耗、增碳剂单耗三项指标均得到提升,据估算,年创效益约2247.68万元。
螺丝拧紧了能力吃劲,责任压实了才显功效。整个J9国际集团人要抢抓机缘、乘势而上,同心同德、求实作为,把心理用到干工作上,把劲头用到抓落实上,把精力用到解难题上,向内挖潜力,向表争市;向上抓治理,向降落成本,持续优化降本增效工作措施,阐扬最大管控潜能。持续改善之路,必要我们以始终如一、善做善成,不做成功、决不收兵的使命担任,助推J9国际集团这艘钢铁巨轮扬帆远航!